進入二十壹世紀以來,“能耗”逐步成為評價壹個企業綜合競爭力的重要指標,因此節能減排工作逐步由政府 口號 變為企業發展的需要。兗礦國泰化工有限公司現有CC50-8.83/3.92/1.37型號汽輪機壹臺,主要用於發電並向公司生產系統提供合格的中、低壓蒸汽。為減少能源的浪費,降低發電成本,做到節能減排,公司從優化工藝運行、提高設備檢修質量出發,結合公司現狀全面檢查、分析、研究,確定節能工作重點,積極開展節能技改項目,使系統運行的可靠性、安全性、穩定性大大提高,節能減排的效果顯著。
1 工藝管道改造節約水資源-蒸汽輪機射水箱補水管道改造
汽輪機的穩定運行必須保證凝汽器的真空度,而射水箱的溫度直接影響射水抽汽器的運行效率,進而引起真空度的變化,水溫越高,水在噴嘴處汽化程度越大,真空度越低,造成機組運行的經濟性越差。
為維持熱電汽輪機組的正常運行,射水箱需長期補入壹定量的低溫壹次水,以便凝汽器保持較高的真空,如此以來,造成壹次水的浪費,在炎熱的夏季耗水量會更大。故需及時改造以降低成本,保護環境和節省能源。我們根據現場設備管道安裝情況,射水箱距離溫度較低的循環水管道較近,膠球清洗泵位於凝汽器和射水箱之間。由於循環水溫度控制在≤33℃,故可使射水箱水溫控制在較低溫度下,亦能使凝汽器真空度保持較高數值,這為改造提供了現實可能的條件。通過利用較短的管道和少量閥門,將循環水從進口管道引入到射水箱,再通過膠球清洗泵將射水箱內的循環水送入到循環水回水管道內,循環使用,通過適當調節水量來保證射水箱的水溫和水位。
改造後經濟效益分析
直接效益:節約壹次水量按每小時18噸,壹年運行300天計算,則18×24×300=129,600噸,每噸水按1.3元計算則1.3×129,600=168480元。改造費用5000元。膠球清洗泵耗電量每小時11千瓦,按每度電0.54元計算則11×24×300=79200元,即當年節約168480-5000-79200=84280元,以後每年節約168480元。
間接效益:真正達到節能減排的目的,同時增強了廣大員工的節能環保意識,為打造高效低碳環保型企業增強了信心。
2 投運高壓加熱器,降低能源消耗
汽輪機附屬設備高壓加熱器的投運對節能降耗有著舉足輕重的作用,高壓加熱器是利用汽輪機2、3級回熱抽汽在加熱器中對給水泵來的給水加熱。利用汽輪機抽汽對給水加熱時,壹方面換熱溫差比利用鍋爐煙氣加熱時小得多,因而減少了給水加熱過程的不可逆性,也就是減少了冷源損失;另壹方面減少了凝汽器中的熱損失,使蒸汽的熱量得到了充分的利用,提高了給水溫度和整個循環的熱效率;在加熱器中形成的疏水又被送入高壓除氧器中循環利用,減少了疏水的排放,即減少了水能源的損失。
3 加強設備檢修和維護,杜絕現場"跑、冒、滴、漏",開展修舊利廢工作
針對現場設備腐蝕比較嚴重的部位,我們除了聯系專業的防腐隊伍進行防腐保溫外,還自購了防腐漆、除銹工具及毛刷,對現場的部分閥門、管道等進行自主防腐,這樣既加快了防腐進度,又為公司減少了壹定的外協費用。
利用每年系統大修時間,對現場"跑、冒、滴、漏"進行徹底的清查和處理。全面整改管道設備漏水、漏汽、漏油、漏灰、漏渣、漏煤等問題,將泄漏的閥門逐個更換,並加以塗抹潤滑脂;全面清理軸承冷卻水、軸承密封水線汙垢、水箱、涼水塔汙泥,確保冷卻效果良好並減少用水量;對蒸汽管道保溫不嚴的地方進行修補或重新保溫,以減少散熱損失。
在修舊利廢方面,對可修復再利用的設備、材料進行修復再利用,降低設備、材料采購費用;利用材料代用、材料修復等措施,對報廢的廢料加以利用,例如利用廢舊鋼管制作的油品庫就節約外協費用2萬元;鍋爐自主檢查測厚水冷壁,每臺鍋爐檢測約6000個測點,按照國家檢驗檢測標準為5--8元/點;若每年每臺鍋爐計劃檢修1次,單此項就可節約費用30000~48000元。
另外,自2011年7月份以來,每日核算汽輪機發電耗循環水、汽輪機發電耗汽量等成本,組織工藝班組每月召開壹次經濟活動分析會,挖掘節支降耗點,公司通過開展壹系列的技改技措、QC活動,不斷優化工藝操作指標,通過開展崗位培訓、每年壹次的全員"大學習、大練兵"活動,逐步提高基層員工崗位技能,為降低能耗提供技術幫助和智力支持。
作者簡介
李盈輝,女,1984年出生,助理工程師,2003年畢業於青島科技大學過程裝備與控制工程專業,現擔任兗礦國泰熱電車間汽輪機操作工。