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鉆探工具研究

在鉆探工具方面,國外主要是圍繞WL鉆探技術進行研究和發展,重點在鉆桿和鉆頭 上開展研究工作,並取得了很大發展。對鉆桿的研究主要集中在選擇優質鋼材和科學的熱 處理方法、確定合理的鉆孔級配及鉆具的幾何尺寸、研究鉆桿強度及連接螺紋的可靠性等 方面。國外鉆桿壹般采用無接頭方式,在鉆桿上直接車螺紋,除此之外,WL鉆具結構國 內、外沒有明顯的差別,但在材質、加工、熱處理等方面,國外遠遠超過我們。為實現深?孔、高速鉆進,使管材能夠承受更大的扭、壓、彎、拉等復雜交變應力並具有高耐磨性、抗腐蝕性,同時滿足金剛石WL鉆探技術要求,所用管材的強度、韌性和加工精度大大提 高,並采取形變熱處理和余熱淬火新工藝嚴格處理。國外最具代表性的WL鉆具、鉆桿是 美國Longyear Co.研制的Q系列鉆具,包括Atlas Copco、UDR等國際著名WL鉆具、鉆桿,均采用德國VM公司生產的專用管材,其特點是晶相均勻、雜質含量低,脫硫、脫磷較徹 底,強度雖然不比國產的高,但柔韌性、抗疲勞強度及延伸率均比國產的好,同等情況下 可采用小壹級口徑施工,有利於提高效率,降低成本。目前,壹些發達國家W1鉆桿的使 用壽命可達10000~30000m,高強度系列NRQHP規格鉆桿極限鉆探深度可達3000m[33,34]。

在我國,由於受整體工業技術水平的制約,國產WL鉆具存在材質不佳、加工質 量差、易折斷和脫扣等問題,不能很好地滿足深孔施工的需要。我國WL鉆桿壽命只有 5000~7000m,其強度更是難以滿足深孔及高轉速需要,鉆桿折斷事故時有發生。國外 固體礦床WL鉆探的最大孔深已超過5000m,而我國國產WL鉆具的最大孔深還未達到 2000m。國外WL鉆探平均臺月效率已超過1000m,而我國WL鉆探平均臺月效率還不到 600m[33] 。

近年來,隨著地質工作的加強,為適應深部找礦鉆探的需要,國內很多科研院所、大 專院校和生產單位又開始加強了這方面的研究工作。吉林大學建設工程學院運用現代先進 CAE技術對金剛石WL鉆具的結構、鉆桿接頭螺紋進行了優化研究,並與廠家合作成功研 制出重型(加強型)WL鉆桿,成功地應用於生產實踐並產生了顯著的經濟效益。唐山市 金石超硬材料有限公司等廠家也研制生產了重型鉆具,采取增加鉆桿接頭螺紋根部的壁 厚,提高鉆桿接頭螺紋根部的強度,在生產實踐中取得了較好的效果。

國外對鉆頭也進行了深入研究,目前主要集中在延長鉆頭壽命方面。除優選金剛石、采取先進加工工藝外,還研制了超高胎體金剛石鉆頭,有效地提高了鉆頭壽命和鉆進效 率。國外鉆頭壽命最高超過1000m;最高時效達到11m[33]。

在金剛石鉆頭方面,國內做了很多研究。首先,針對堅硬致密弱研磨性巖層鉆進時鉆 頭“打滑”問題進行了多方面的研究,壹是提高金剛石強度、粒度,降低金剛石濃度;改 變胎體耐磨性;優化鉆頭底唇面形狀與結構;增加鉆頭水口數目等。二是研究了很多金剛 石鉆頭人工出刃的方法,如打磨法、噴砂法、唇面酸蝕法、孔底投砂研磨法等;三是研制 了各種克服打滑的鉆頭,如軟胎體鉆頭、異形唇面鉆頭(高低刃及同心圓尖齒唇面鉆頭 等)、電鍍金剛石鉆頭、弱包鑲法金剛石鉆頭、“二合壹型”金剛石鉆頭等。其次,為提高 鉆進效率,延長鉆頭壽命,研制了新型鑲齒式金剛石鉆頭、金剛石復合片(PDC)鉆頭、仿生金剛石鉆頭[35]等。在克服“打滑”地層鉆進、提高鉆進效率、延長鉆頭壽命等方面都 取得了壹定的成果。但是,盡管如此,我國對金剛石鉆頭的研究還很不夠,特別是在提高 鉆探效率、鉆頭壽命以及克服鉆頭打滑方面真正適用、有效的技術還很缺乏,加之金剛石 鉆頭加工工藝落後,所用金剛石品級不高,不僅鉆進效率低,而且金剛石鉆頭壽命短,國 產金剛石鉆頭時效最高僅達到7m,特別是鉆頭壽命在中硬—硬巖地層平均不到40m[17],與 國外存在較大差距,是目前制約我國鉆探效率和深孔鉆探能力的壹個突出問題,非常不利 於深孔鉆探。