壹線篦冷機15臺冷卻風機是按原設計配套的,在回轉窯產量不斷提高的情況下,達到5500t/d以上運行時,篦冷機的冷卻能力明顯不足。在生產中,操作上不斷對料床、熟料結粒的調整優化,將15臺篦冷風機全速運行,且閥門開度基本100%的情況下,仍無法滿足熟料冷卻要求。出窯熟料溫度仍高達200℃左右,尤其是在夏季生產,熟料溫度更高;按生產設計技術要求出窯熟料溫度應該是環境溫度加65℃,合理的熟料溫度應該是90℃~100℃,熟料實際比設計高100℃;還有大量的熱量被熟料帶走未被回收利用,造成能量的浪費,增加了熟料的煤耗。
對於設置有窯頭AQC爐余熱發電的系統,對篦冷機的冷卻效率要求更高,不但要提高二次風和三次風的風溫,而且AQC爐的廢氣溫度和風量要足夠。由於篦冷機冷卻效果不好,冷卻空氣不能與熟料充分進行熱交換,大量的熱量隨熟料被帶走,不但增加了回轉窯的煤耗。而且降低了廢氣中的熱焓,余熱發電量也相應降低。壹線余熱發電設計能力為7000kW/h,平均發電量約6000kW/h,很難達到6500kW/h以上運行,噸熟料發電量只有23~24kW/t,長期處於較低負荷運行,沒有達到能源綜合利用,造成能源巨大浪費。熟料的冷卻很大程度上取決於急冷效果,即篦冷機壹段高溫回收區的淬冷,在高溫回收區采用充氣梁和阻力篦板,改善了冷卻風的分布,增強熟料急冷。